54.8万吨→600万元!“滴水归仓”的“经济账”

空气冷凝机的轰鸣声与除盐设备闪烁的指示灯交织,技术人员俯身采集水样的身影被氤氲的蒸汽模糊——在位于乌海黑猫炭黑有限责任公司,这些场景勾勒企业深入推进节水行动的生动画面。


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在这里,节水不是孤立的技改,而是由脱硫脱白(水)项目、空冷技术、蒸汽冷凝回收系统三大支柱构建的精密网络。年节水54.8万吨的背后,是一套“滴水归仓”的硬核逻辑。


走进乌海黑猫炭黑有限责任公司厂区,管廊下不见传统“小白龙”。2022年建成的脱硫脱白(水)项目,将2台75t/h尾气发电锅炉及新建105t/h炭黑尾气锅炉产生的烟气和厂区内的蒸汽疏水器间歇喷出水雾,进行全密闭回收。同时,公司采用先进工艺,配合脱水收水系统,不仅实现了超低排放,更将烟气中的水分“榨取”得淋漓尽致。


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“这些看似普通的蒸汽,实际上蕴含着巨大的价值。”乌海黑猫炭黑有限责任公司生产负责人张智广指着监测数据说,“新系统可以回收烟气中35%左右的水分,在满负荷运行状态下,一年可回收约26万吨冷凝水,相当于4000多个家庭一年的用水量。”


“吃干榨净”让乌海黑猫炭黑有限责任公司尝到节水甜头,公司开始全面推行节水技术,重新构建水资源“内循环”体系。


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在厂区西南侧的空冷岛项目现场,6台巨大的空气冷凝机轰轰作响,这套系统彻底取代了公司过去传统的水冷机组,通过直径达2米的管道将汽轮机排气引入空冷凝汽器,利用大功率轴流风机形成强制对流,实现了热交换方式的技术革新。


“空气冷凝的颠覆性在于用风代水,节水效率提升75%以上,现在一天就能省出800多吨水,而且完全不用担心夏季高温设备停机的风险。”张智广说。


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站在中央控制室的大屏幕前,张智广给记者算了一笔经济账:“靠着节水技术的应用,公司吨炭黑水耗下降至3.81吨,年节水量达54.8万吨,年节约用水成本近600万元。最重要的是,我们从‘用水大户’向‘节水大户’成功转变,破解了制约企业发展的水资源瓶颈问题。”


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